由于直流電動機的起動力矩大,調(diào)速性能優(yōu)良,一次投資費用較少,在國內(nèi)水泥廠的回轉(zhuǎn)窯普遍采用直流驅(qū)動裝置。
1 裝置構(gòu)成及控制原理
回轉(zhuǎn)窯的主驅(qū)動裝置由直流電動機和直流調(diào)速器構(gòu)成。直流電動機現(xiàn)多采用Z4系列回轉(zhuǎn)窯專用電動機,現(xiàn)普遍采用調(diào)壓調(diào)速方式,即通過改變電樞的電壓來改變電動機轉(zhuǎn)速,從而改變窯轉(zhuǎn)速。
直流調(diào)速器有模擬控制系統(tǒng)及數(shù)字控制系統(tǒng)。
2 選型原則
回轉(zhuǎn)窯有以下特點,即:
回轉(zhuǎn)窯在起動時,由于自身及熱工原因,所需的起動力矩較大,相應(yīng)起動電流較高,但在正常運行時電流并不高。回轉(zhuǎn)窯在停窯時,有回窯現(xiàn)象。在停窯瞬間,窯筒體由于慣性反轉(zhuǎn),窯轉(zhuǎn)速從減速機側(cè)傳至電動機,電樞的速度很快,電動機瞬間做發(fā)電狀態(tài)運行,如果激磁電流不變,反電勢很高,在換向器表面會形成灼痕,甚至?xí)䦟Q向器打出凹坑,對換向器的使用壽命有影響。
鑒于以上原因,回轉(zhuǎn)窯直流傳動,在選擇直流調(diào)速裝置時,對于直流電動機及直流調(diào)速裝置的元器件以及控制方案均有所要求。
2.1 電動機選型
基于水泥回轉(zhuǎn)窯的特點,各直流電動機生產(chǎn)廠家一般都有回轉(zhuǎn)窯專用的型號,如:使用較多的上海南洋電機廠的ZSN4系列,該系列電動機有較好的動態(tài)性能,并有較大的過載倍數(shù),其值可達2.5倍左右。并且,通常由于窯主機的額定轉(zhuǎn)速不高,如果電動機自帶風(fēng)葉散熱效果不好,通常需要加裝強冷風(fēng)機,加強冷卻。
2.2 直流調(diào)速裝置選型
直流調(diào)速裝置的整流元件基本采用可控硅元件,可控硅由于自身的過流能力較差,在選型時應(yīng)考慮足夠的裕量。直流調(diào)速器的主要參考值如下:
1)額定電壓:直流調(diào)速裝置的額定輸出電壓一般與直流電動機的額定電壓相一致?煽毓柙~定電壓一般是正常工作電壓峰值的2~3倍值。
2)額定電流:廠家生產(chǎn)的直流調(diào)速裝置的額定電流一般是指裝置輸出的平均電流,國外品牌的元器件的過流能力一般為1.5倍,但過流能力與時間有關(guān),選型時應(yīng)注意。如:西門子的6RA70系列直流調(diào)速器的過載能力和時間關(guān)系。
AB公司的直流調(diào)速器的最大過載能力是1.5倍,時間為1min。而國內(nèi)廠家的直流調(diào)速器很少在時間的前提下提出過載倍數(shù)。
選取直流調(diào)速器,對于國外品牌其額定電流應(yīng)為:Id≥(2.5~3)Ie/k
式中:Ie——直流電動機的額定電流;
k——滿足合適起動時間的直流調(diào)速器的允許過載倍數(shù)。
對于國內(nèi)廠家的產(chǎn)品額定電流應(yīng)為:Id>Ie。整流裝置所需的過流能力已從可控硅元件的選擇上做了保證。如:北京整流器廠的KGSF系列可控硅傳動裝置在設(shè)備說明書中對于起動性能的描述如下:在任意給定轉(zhuǎn)速下,均可滿負荷起動。
可控硅元件的額定電流:帶較大電感性負載時,整流裝置輸出的電流波形連續(xù),流過可控硅元件的平均電流為整流輸出平均電流的1/3,即:IT=Id/3。
式中:IT——可控硅元件的平均電流;
Id——直流調(diào)速裝置輸出的平均電流。
決定可控硅元件允許電流大小的是溫度,具體說是指管芯PN結(jié)的溫度。此指標主要與電流的有效值有關(guān)。但可控硅的額定電流是指在常溫和正常的冷卻條件下,帶電阻性負載的單相工頻正弦半波電路中,管子全導(dǎo)通時結(jié)溫不超標所允許的最大平均電流。因此需要在電流有效值相等的原則下,將實際允許的平均電流與額定電流進行換算?紤]裕量,可控硅的額定電流:
ITa=(ITd×Kf/1.57)×Kt
式中:ITa——可控硅實際允許的平均電流,實際計算中可選為電動機最大過載倍數(shù)電流的1/3;
Kf——整流波形系數(shù)(對于電感性負載,三相全控整流橋,其值取為1.73);
Kt——電流裕量系數(shù),一般可取1.5~2倍。
整流裝置的額定輸出電流的大小應(yīng)與可控硅元件相匹配。
直流調(diào)速器實際選型中應(yīng)充分考慮回轉(zhuǎn)窯的起動特性,調(diào)速器的容量與電動機的過載能力應(yīng)相一致,從而最大有效地發(fā)揮二者的能力。
直流調(diào)速裝置的選型實例:
我廠的1、2號窯為年產(chǎn)熟料35萬t的濕法窯;剞D(zhuǎn)窯的主傳動采用雙傳動方式,2臺電動機的電樞相串聯(lián)。窯主電動機的主要參數(shù)如下:
單機功率:220kW
電樞電壓:220V;電樞電流:960A
所選的直流調(diào)速裝置如下:
型號:KSF22-1000/440
額定輸入電壓:380V額定輸出電壓:440V
額定輸入電流:816A額定輸出電流:1000A
生產(chǎn)廠商:西安電力整流器廠
從該設(shè)備的選型可見,基本滿足前面所述的選型要求,運行情況良好。
四川雙馬水泥集團的7號窯,為年產(chǎn)水泥50萬t的濕磨干燒窯,窯中主傳動電動機采用單傳動方式,窯主電動機參數(shù)如下:
型號:ZSN4220kW
額定電樞電壓:440V;額定電樞電流:550A
電動機過載倍數(shù):2.5~3
雙馬廠選用的直流調(diào)速器為西門子公司的全數(shù)字直流調(diào)速裝置6RA70系列1200AR產(chǎn)品。
由公式Id≥3Ie/k=3×550/1.5=1100A可見,該選型是比較合理的。實際的運行情況也不錯。
3 回窯控制方案
直流調(diào)速裝置一般是做雙閉環(huán)運行,即流調(diào)、速調(diào),回轉(zhuǎn)窯在直流驅(qū)動系統(tǒng)正常時,運行非常平穩(wěn)。但在停窯時,由于回窯產(chǎn)生較高反電勢,會對系統(tǒng)造成一定的危害。故控制系統(tǒng)應(yīng)有較為完善的解決方案,F(xiàn)提出一些觀點,以供商榷:
1)本橋逆變:停窯時,電動機高速反轉(zhuǎn),產(chǎn)生的反電勢較高,此時可使導(dǎo)通角α>90°,即使整流電路進入有源逆變狀態(tài)工作,實現(xiàn)直流逆變交流,將電能回送電網(wǎng)。
2)減弱激磁:停窯時,分斷主接觸器,并在同時將激磁電流大幅減小以限制反電勢。
3)能耗制動:停窯時,整流裝置封鎖脈沖,主接觸器分斷,同時在電樞主回路中串入能耗制動電阻以消耗回窯反電勢能量。并可與第二種方案作互補控制,進一步減小回窯對直流驅(qū)動裝置的影響。
實例:西門子的6RA70系列產(chǎn)品本身就具有方案1和方案2的功能,其中方案1為此套系統(tǒng)的標準功能,無需外加器件,即可完成;方案2也無需外加器件,只要通過對直流調(diào)速裝置內(nèi)部參數(shù)的設(shè)定來完成,從而達到主回路一掉電,勵磁電流成倍減少,從而成倍減少反電勢。2種方案可以同時運用,以達最佳效果。在四川雙馬水泥廠的6號和7號線上均運用了此2種回窯控制方案,效果比較理想。
4 直流驅(qū)動裝置故障分析
1)電流波動,窯速不穩(wěn)。由直流調(diào)速理論可知,直流電動機轉(zhuǎn)速(窯速)電流與整流電壓、激磁磁通都有關(guān)系,二者發(fā)生故障對窯速和電流均有影響。
①電動機內(nèi)部的激磁電源線有破損,在電動機運行中隨著電動機振動有瞬時碰殼現(xiàn)象,電動機的轉(zhuǎn)矩下降,轉(zhuǎn)速降低,電動機轉(zhuǎn)動發(fā)生困難,現(xiàn)場表現(xiàn)為窯速波動。
實例:我廠4號窯窯速波動,時不時發(fā)生轉(zhuǎn)動困難。當時一度懷疑觸發(fā)裝置故障,但在現(xiàn)場檢測中,觸發(fā)脈沖完全正常,后拆開電動機發(fā)現(xiàn)是激磁線破損,處理完后開機正常。
、谟捎谡{(diào)速裝置整流柜上的冷卻風(fēng)機引起的振動,造成電路印制板上的相關(guān)元件焊點松了,或是相關(guān)的電子元件發(fā)生故障,脈沖時有時無,可控硅元件的觸發(fā)不可靠,用示波器觀察會發(fā)現(xiàn)電壓波形1個以上的波頭不穩(wěn)定、閃動的情況。
此故障在我廠的3、4號窯多次發(fā)生,尤其是在每年的夏季,天氣炎熱、潮濕,我廠收塵效果又不是太好,粉塵相對較大,對電氣元件的影響較大。
、弁獠拷o定信號,由于電氣元件的接觸不可靠,從而造成觸發(fā)脈沖不可靠,引起電流和窯速的波動。
2)窯速突然下降,但之后窯主機能穩(wěn)定運行
造成這種情況主要是以下2種原因:1)觸發(fā)脈沖丟失,比如觸發(fā)回路的相關(guān)器件脫焊,相應(yīng)的可控硅回路無法導(dǎo)通,造成輸出整流電壓下降;2)可控整流橋橋臂上的可控硅元件故障,或是熔斷器熔斷,造成輸出電壓下降,常見故障的有一臂、兩臂及一相斷開,其對整流輸出電壓的影響。
3)窯主電動機無法起動
此種情況有以下原因:①外部聯(lián)鎖控制設(shè)備故障,主電動機控制回路無法接通;②多個整流元件或是觸發(fā)回路故障,輸出電壓低,整流裝置提供的起動電流太小,起動力矩不夠,不能起動。③由于檢修后觸發(fā)脈沖出線接線不慎,造成可控橋整流元件的觸發(fā)順序混亂,電壓波形異常。
實例1:我廠的4號窯主電動機直流傳動裝置柜的控制脈沖分配板上的觸發(fā)脈沖出線由于整流柜上的風(fēng)機振動,多個接線松動,造成不能開機。后將出線插頭全部改成焊接,此類故障大大減少。
實例2:我廠的1號窯主電動機直流傳動裝置檢修完后,發(fā)現(xiàn)電動機不能起動,將裝置帶上電爐作負荷,觀察電壓波形,發(fā)現(xiàn)波形紊亂,另換上1塊脈沖分配板,故障依舊。測脈沖分配器所產(chǎn)生的脈沖,幅度及移相均正常,仔細檢查脈沖分配板的出線,發(fā)現(xiàn)6個脈沖的出線有順序接反的現(xiàn)象。將誤接線糾正,重測波形正常。